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怎样改进SGB-420/30刮板输送机使之效率更高?

编辑:中煤集团  发布时间:   浏览:

在SGB-420/30刮板输送机的机头架中有着较多的部件,其中链轮组件相对比较重要。在对刮板输送机进行定期检修的过程中发现,链轮组件的组装相对比较繁琐,难度较大,并且需要花费较长的时间,导致这一问题的根本原因是,链轮与输出轴是通过花键进行配合,而链轮与瓦则是通过平键配合的,一旦组装过程中误差过大,就会造成链轮错牙,这样一来变回引起无极循环的刮板链出现漂链故障。不仅如此,在组装瓦的过程中,还需要对四个平键加以注意,上下左右全部应当对称,并且两片瓦也需要上下对称,这就要求组装过程中需要多人配合作业,既浪费了大量的人力和时间,效率也又不是很高,而且工人的劳动强度较大。

首先,对机头中的部分构件进行改造。从SGB-420/30刮板输送机的结构性能可知,链轮、平键与瓦在配合组装时的程序相对较多,这使得整个过程变得非常繁琐,不但增大了工人的劳动强度,而且还需要花费大量的时间。所以决定对其进行改造,具体做法是在链轮上固定平键,并在瓦上开一个对称的键槽。通过这样的改造之后,在组装过程中,简化了4个平键的安装程序,并且左侧与右侧链轮齿牙的配合也变得更加简单,这不但进一步减轻了工人的劳动强度,而且还能节约大量的时间,有效确保了SGB-420/30刮板输送机的安装速度与质量。

其次,对圆环链进行改造。由SGB-420/30刮板输送机的溜槽技术参数可知,采用3条由15接圆环链组成的链条其长度刚刚好能够延伸1节溜槽,在不去掉圆环链节数的前提下,可将1节溜槽所需的圆环链平均分成8条5节的活扣,每一节的长度为50mm,8×250mm+400mm=2400mm,刚好符合1节溜槽的长度。为此,可将1节溜槽的圆环链平均分为8条5节的活扣链,然后再用连接环连接到一起,便可在采掘作业面延伸1节溜槽,其余的则全部采用3条17节圆环链,每延伸一节溜槽去掉一条活扣链,直至8条全部用完,并一直循环下去即可。采用这种方法进行改造不但解决了圆环链使用过程中的各种问题,而且在材料管理上也更为方便。

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